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用乐凯胶卷拍乐凯人中性
2026-05-01 19:07:35
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乐凯胶片--

用乐凯胶卷

拍乐凯人

五一特辑:用影像记录乐凯劳动者

节日

专题

五一劳动节,我们把镜头对准一线。

用乐凯胶卷,记录乐凯一线。

在机器的轰鸣声中,在重复而稳定的操作里,在那些不太被注意的细节中,他们构成了乐凯最真实的样子。

PART.01

乐凯胶片闫赛

卷膜效率优化者

他,在乐凯胶片(600135)膜分离事业部卷膜岗位。

每周例会上,闫赛都会把目标说得很清楚。比如这一周他要做的是——把卷膜后绕丝效率再提升30%,同时保证质量稳定。

这份“较真”,他已经坚持了很多年。

2015年进入乐凯,从锂电隔膜生产一线做起,他一步步从新手成长为技术骨干。盯厚度、控水渍、降损耗,他总是把问题一点点拆开,再一个个解决。后来,公司启动新项目,卷膜工艺几乎是空白。没有经验、没有资料,也没有现成答案。他和同事挤在不到3平方米的实验间里,设备反复拆装,参数一组组记录,有时一天工作十几个小时。最难的时候,连续两个月产品指标不达标。

但他没有停下来。

一次次拆解、复盘,最后把问题锁定在膜片反油上。

那一刻,很多事情都顺了。

现在,他回到产线,带团队、做优化。

从穿片流程到参数组合,一点点改,一点点提。

“看起来简单的工序,更要认真做。”他工作中每一个细节,都在证明这句话。

PART.02

分析测试中心王亚品

检测稳定守护者

她,在乐凯胶片(600135)分析测试中心分析岗位。

实验室里,她习惯把每一步都做得很稳。

最近她在推进一项检测方法的改进——水处理膜产品的葡聚糖截留率检测。看起来是一项实验,但很多结果,取决于细节。在浊度法检测过程中,有一个动作很关键:滴加无水乙醇。滴得太快,数据会变;节奏不稳,结果就不一样。所以她总是控制着节奏,一边滴加,一边保持匀速搅拌,每一步都尽量保持一致。前一段时间,检测数据波动比较大,稳定性不好。

问题不在某一个明显的环节。

她就一遍一遍做实验,

把每一个操作细节重新过一遍。

哪里可能影响结果,就从哪里开始改。

慢慢地,把节奏找回来,

数据也稳定下来。

这些工作,大多是安静完成的。

没有太多外在变化,但每一步都不能出错。

“数据要可靠,操作就不能差一点。”很多结果,就是从这些细节里一点点做出来的。

PART.03

乐凯光电贾克

流延工艺把关者

他,在乐凯光电生产二部生产岗位。

在这条产线上,贾克已经干了二十多年。

最近他在处理一件事——优化130产品的粘牢度,同时解决二切过程中的一些不稳定问题。这些问题看起来分散,但他习惯从更小的地方入手。在流延生产中,有一个很不起眼的环节:润边喷液。两侧持续喷液,是为了防止膜边结皮。一旦不稳定,出现断流、偏向、喷量不均的情况,后面就可能出现粘边、垫伤,甚至断片。

但问题往往不是一下子出现的,

而是从这些细节开始。

刚入行的时候,师傅跟他说过一句话,他一直记着:“不要忽略小事,小事不处理,后面就会出大问题。”

这些年,他也遇到过复杂的情况。比如剥离异常,涉及物料、设备、工艺多个环节,一开始很难判断问题在哪。只能一点点排。看一遍,再试一遍。

现在,他也在带年轻人。

把当年学到的东西,一点点讲出去。

“把小事做好,很多问题就不会发生。”在这条不停运转的产线上,这句话很管用。

PART.04

研究院葛子豪

涂布验证探索者

他,在研究院第二研究室研发岗位。

入职刚满一年,很多事情他还在一边做一边慢慢摸索。

最近他在做的是——对已有基膜进行涂布后的性能验证。

实验室里的工作,看起来有流程,但真正做起来,很多地方还是要自己去试。之前有一个配方,在涂布过程中脱膜比较严重。问题摆在那,但原因并不清楚。一开始,他也有些拿不准,就跟着团队一起,一遍一遍做对照实验。换参数、看结果,再一点点对比。慢慢地,把可能的因素一点点排掉,把问题缩小。

这段时间,他也在处理新的问题。

比如基膜通量偏高、孔径偏大,

还达不到预期的性能要求。

很多事情,没有现成经验可以照着做。

只能一边试,一边记。

有时候进展不快,但也在往前走。

“慢慢来,反而更快。”但很多结果,就是这样一点点做出来的。

PART.05

乐凯医疗郭姣

放量转产推进者

她,在乐凯医疗研发岗位。

郭姣已经在研发一线工作了12年。

最近,她正在全力推进彩色热敏相纸车间的放量涂布工作——把实验室阶段已经验证成功的配方,真正搬到生产车间,完成从“小试稳定”到“规模化稳定量产”的跨越。

这一步,看起来只是“放大生产”,但对她来说,是一次真正的再验证。

彩色热敏相纸涉及多层精密涂布。其中一层涂布液,在实验室阶段已经完成了老化测试、小批量涂布等完整验证流程,数据和结果都很理想。但一到车间放大生产后,这一层的表观始终不稳定,出现了肉眼可见的缺陷。她没有简单判断为“工艺波动”,而是和车间技术人员一起,一张张对比异常样片,把问题拆开分析:涂布状态、环境条件、配方稳定性逐一排查,反复做测试验证。

最终,问题被锁定在配方与车间实际工艺适配的细节偏差上。她和团队一起对配方体系和工艺窗口做了联合优化,才让表观问题彻底稳定下来。

她也遇到过这样一种常态:实验室里看似很小的波动,一旦进入车间放大,就可能变成影响整条生产线的质量问题。

但对她来说,这正是研发工作的日常——需要不断在“理想状态”和“真实生产”之间反复校准。

“研发工作要胆大心细,既要敢想敢干,也要严谨细致,精益求精。”她这样说。

他们都是乐凯优秀的劳动者,在平凡的岗位上,以精湛的技艺、不懈的钻研和无私的奉献,在点滴之间创造着属于自己的价值,展现出新时代劳动者的卓越风采。

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