板材质计中心坚持问题导向、效益导向双轮驱动,聚焦溶液检测环节痛点,对铂电极搅拌装置开展专项优化改造。改造后,铂电极损伤报废率降低80%以上,年维护成本下降约80%,年创效约4万元,全面推动检验工作降本、提质、增效,为生产质量管控提供坚实支撑。
长期以来,该单位采用磁力搅拌子作业,运行中易出现跳动、偏移,频繁撞击铂电极,造成铂层损伤、活性位点衰减,不仅缩短电极使用寿命、增加更换频次,还导致检测数据波动较大,维护成本居高不下,制约检验质量与作业效率提升。该单位立足现场实际,全面梳理故障成因、统计损耗数据、量化影响程度,精准锁定改造方向,为高效推进优化工(850102)作奠定基础。
在实际工作中,该单位坚持源头治理与结构优化并重,实施两项关键改进,以机械搅拌桨替代传统磁力搅拌子,从根源消除跳动偏移隐患;同步完成专用支架安装与电极精准定位,实现搅拌桨与电极同轴稳定运行,并开展全面安全调试与参数校准,确保装置运行平稳、操作规范,设备稳定性与可靠性大幅提升。
改造后,电极干扰问题彻底解决,检测数据更稳定精准,充分满足生产质量控制要求。同时,电极维护、更换、复检工作量显著减少,有效降低劳动强度,提升检验作业整体效率,以精益实践彰显技术创新与成本管控能力。
