据山东黄金(HK1787)集团消息,山东黄金(HK1787)集团新城金矿通过一系列生产一线的“微改造”,破解生产难题,显著降低运营成本,提升设备效率,成为企业降本增效的生动实践。这些从小处着手的创新,正汇聚成推动企业高质量发展的强劲动力。
分级机润滑改造:从人工苦差到自动精准
在选矿车间,分级机的润滑曾是生产痛点。过去依赖人工加注润滑脂,劳动强度大,且易导致设备润滑不均、轴承磨损快、故障频发。技术团队对WDP-4K型润滑脂泵实施“微创”改造,将其嵌入原有系统。改造后,半自动供油模式大幅降低了人工劳动强度,精准润滑使设备下支座轴承部件磨损显著减少,核心零部件使用寿命延长30%以上,设备故障率和备件消耗成本大幅下降。
铲运机维保革新:从双人协作到单人操作
新城矿区的11台ST3.5HL铲运机更换机油时,需两人在狭窄井下地沟拆卸重达35公斤的发动机下护板,效率低且存在安全隐患。技术人员通过精准测绘,在下护板上巧妙开设作业口并配套定制密封小盖板。改造后,操作人员单人即可快速完成机油更换,彻底革新了原有维保模式。此项推广后,预计全年可减少维修辅助作业350人次、节省人工工时700小时,释放的维修人力得以投入更核心的设备维护。
原文:实干出实绩丨新城金矿:微改造释放大动能(来源:山东黄金(HK1787)集团)
