降本增效 · 一线故事|第四期:存量中挖潜力,循环里找效益

2026-06-10 16:37:21
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一直以来,飞南资源(301500)降本增效的脚步从未停歇,从广西飞南师徒携手深耕技改、传承匠心,到江西兴南立足岗位精打细算、以小投入换取大效益,再到江西巴顿聚力团队协作、完成系统与设备改良,一个个扎根生产一线的创新实践,串联起飞南资源(301500)勠力攻坚、实干创效的奋进全景图。

今天,让我们走进广东飞南,聚焦一线班组,聆听他们的故事。在全员降本增效的浪潮中,飞南涌现出无数攻坚克难的生动实践,而本次展示的两个案例,正是众多优秀成果中的典型缩影。他们不仅是生产工艺革新的代表,更是广大员工以责任与匠心推动企业高质量发展的生动注脚。在飞南资源(301500)的每个角落,还有更多未被讲述的智慧与(HPE)汗水,正在汇聚成推动企业前行的磅礴力量。

优化湿法车间萃取生产工艺

瓶颈:一条萃镍线,卡住整条产能链

据了解,湿法车间电积镍项目设计年产能力达1500吨,但由于萃镍线离心机通量受限,实际产能“吃不饱”,离心机通量影响到萃镍线产能。理论通量可达60方/小时,实际却只能跑35方/小时。就像一条宽阔的马路突然收窄,后面的车流全部堵死。

湿法车间主任明确表示:即便没有公司开展的合理化建议活动,车间日常管理也必须把这些工作做实做细。这是作为一名车间主任的岗位认知,也是飞南一线管理者的共同底色。目前的困境,产能上不去,成本下不来;这道坎,必须迈过去!

大胆假设:闲置设备能否“借道”突围?

“不做大改动、不新增大型设备。” 这是公司给团队的目标。

排查中,一个细节引起团队的注意:萃铜线因原料波动,导致个别闲置。设备闲着,但人没闲着。团队反复琢磨:萃取工艺原理相通,设备能不能用到镍线上?这不仅能盘活资产,还能给镍线“松绑”。

答案是:能!

这不是灵光一现,而是整个团队伙伴们盯着现场、磨着问题得出的必然答案。恰逢公司新一轮合理化建议活动启动,方案顺理成章地得到了快速审批。

小心求证:不新增大型设备

把闲置资产接入主战场

项目获批后,真正的硬仗才开始。车间团队立下军令状:两个月,必须拿下!

团队分工协作,从申报材料、铺设管道,到清洗设备、连接水泵,每一步都踩在节点上。最艰难的是调试阶段,要一边摸索萃镍线的最大产能,一边精准控制反萃的流量和相比。那段时间,车间里灯火通明,大家眼睛盯着仪表盘,手上调整着阀门,任何一个参数的波动都可能影响全局。功夫不负有心人。历经近两个月的连续攻坚,系统一次试车成功!

成效:指标攀升 产能达标

没有豪言壮语,只有实打实的成效,这是湿法车间交出的亮眼答卷,也是一线制造最朴素的方法论:真正的效益,不在于花了多少钱买新设备,而在于如何让现有的资源发挥最大的价值。数据说话:一组“硬核”成效:

空白有机流量从48–50m /h跃升至60–66m /h;

电积镍日产量从4.0–4.2吨提升至5.0–5.6吨;

月均产量提升19.6%,吨加工成本下降接近万元。

更令人振奋的是,截至当前,该项目已累计节约加工成本约600万元,半年新增产值约1700万元。

团队用极小的投入,盘活了闲置资产,换来了年产1500吨设计产能的满血复活!同时,本次改造充分利用闲置生产设备,依托现有设施完成工艺升级,践行了 “挖潜增效、节俭生产” 的理念,避免了大额固定资产投入。项目的顺利落地,也进一步夯实了车间主动作为、持续优化的管理导向,为后续生产提质、技术革新积累了宝贵经验。

厂区污水梯次利用优化改造

一张水平衡图,牵出用水的"糊涂账"

前期,针对厂区污水处理(885412)站负荷偏高的问题,公司牵头部署全面排查整治工作,要求彻底梳理全厂水平衡体系,从源头化解污水处理(885412)系统运行压力。

团队对全厂各区域用水、产水状况逐一排查,发现废水产排周期(883436)与车间用水节奏难以匹配,同时存在优质工艺水与低品质用水混用的问题。优质水源被降级使用,大量具备回用价值的水资源未能充分利用,既造成水资源无端损耗,也额外加重了污水处理(885412)站的运行负荷。

解题:跳出固有认知,找准用水瓶颈

思路转变之后,方案也随之重构。团队没有盲目上新设备,而是回归常识,借鉴“循环经济”和“水质对口”的理念,结合各车间生产用水标准、排水水质和用水需求,重新梳理匹配规则。最终确立了“分类回收、分质利用、梯级循环、降本增效”的改造思路。

逻辑其实并不复杂,就像家庭生活中的废水再利用一样:优水优用,低水低用。 将高水质环节的排水,精准匹配给低水质要求的环节。将原直接排放进入污水处理(885412)站的废水,通过管道接入对水质要求不高的生产工序。这不仅是技术的改良,更是对水资源流向的一次系统性重构。从体系上重构厂区水资源循环利用格局,以最小改造成本盘活水资源最大价值。

逐项过三关,水路贯通

蓝图绘就,落地最难。项目推进中,团队遭遇了三重考验:

第一关:车间顾虑

各车间普遍担心回用水质波动会影响生产,存在观望心态。团队没有急于说服,而是用数据说话——对不同水样反复采样检测,用稳定的水质分析结果,逐一打消车间顾虑。

第二关:时间错配

各车间产水、用水时间不统一,高峰期水资源不够用,低谷期废水闲置浪费。团队在重新规划的管路中新增缓存水池和储罐,加装阀门和液位控制系统,实现错峰存储、按需调配。

第三关:管路复杂

现场管路复杂,团队联合设备、环保及车间人员,现场排查、重绘图纸、反复确认,确保改造不影响生产。

协同作战,两个月打通“水循环”

项目推进过程中,团队分工明确、协同联动。一部分人专职负责全厂现场管路和用水数据排查;一部分人专注水平衡测算和方案设计,对接各车间需求;还有一部分人跟进施工落地,把控进度和质量。

定期召开项目碰头会,遇到问题当场沟通、快速决策。从方案确立到改造完成,历时约两个月,污水管网改造调整完成,车间产出废水经梯次利用后,最终汇入污水处理(885412)站处理。

成绩喜人:环保效益双向丰收

项目投运后,效果立竿见影。所有污水和中水均实现定向梯次回用,优质水资源精准匹配至生产环节,未再出现降级使用。

资源配置更优: 全厂已无优质水降级使用情况,所有污水/中水均实现定向梯次回用后,最终汇入污水处理(885412)站处理。

成本大幅下降: 在正常生产状态下,每天减少废水处理站的废水处理量约650m ,每天减少外部新鲜补水约870m 。

效益显著提升: 按年运行330天计算,年降低环保处理成本约60万元,年减少新鲜水成本约30万元,合计年节约成本接近百万。

问题在一线,答案也在一线。过去,我们习惯性地认为废水是必须花钱处理的“负担”;现在,通过梯次利用改造,我们成功将其转化为可循环使用的“资源”。

环保与效益,并非对立,只要依托科学方案和精细化管理,完全可以实现“减排不增支,节水又增收”的双赢局面。

微光成炬,向新而行

细微之处见功夫,攻坚克难显担当,回望这四期故事,飞南人用一次又一次的实践证明:降本增效从来不是挂在墙上的口号,它藏在每一次现场排查里,藏在每一组数据对比中,藏在每一个"能不能再优化一点"的追问里,那些“灵光一现”的背后,是日复一日的蹲守、排查、分析、试错。

微光虽小,聚之成炬,步履虽缓,持之致远。那些在车间里奔走的身影、在设备前蹲守的专注、在图纸前推敲的执着,仍在每一个平凡的日子里继续发生。

2026年,飞南资源(301500)降本增效的故事仍在继续。下一个“破局者”,会是你吗?

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