金钼股份技术中心自主攻关破堵点 以自动化进料解锁提质增效新动能

2026-07-03 16:36:50
作者:点击
分享
文章提及标的

“以前每班弯腰搬料几百次,又累又脏还难控制质量;现在按下按钮,物料自动输送精准控制,安全又高效!”近日,钼化工(850102)中试车间压滤机至闪蒸机自动化进料系统正式投用,现场操作工的一番话,道出了这场“一线创新”带来的显著变革。

这一系统鼓励基层创新、推动一线技术攻关的重要实践。作为车间践行“安全、高效、绿色、智能”目标的关键举措,该系统成功终结了长期依赖人工进出料的传统模式,以自主创新破解了生产环节的多重困局。

此前,压滤机出料至闪蒸机进料环节是车间生产的“老大难”。人工搬运、铁锹投料的作业方式,让操作工每班需重复高强度体力劳动,劳动强度极大;物料在人工转运过程中损耗严重,造成资源浪费;更关键的是,人工投料速度时快时慢,难以与闪蒸机处理节奏精准匹配,频繁出现堵料、缺料问题,更直接导致产品质量波动,成为制约生产提质增效的“绊脚石”。

“一线痛点就是创新方向,破解难题就要扎根现场!”为打破这一僵局,技术中心坚持“创新克难看一线”的理念,指导车间迅速迅速组建由技术骨干、资深操作工组成的技术攻关小组,将自主研发自动化进料系统作为核心任务。围绕“适配闪蒸机处理速度、降低劳动强度、减少物料浪费、稳定产品质量”四大诉求,自主设计自动化破碎输送机构,细化设备参数、传动方式和安全防护细节。

如今,压滤机出料后,物料经自动化破碎机构处理,通过封闭输送通道精准送至闪蒸机,进料速度与闪蒸机处理速度实时匹配,彻底杜绝了堵料、缺料现象。封闭化作业不仅将物料浪费率大幅降低,更减少了粉尘扩散,实现绿色生产;操作工无需再进行高强度体力劳动,劳动强度显著下降,作业安全性大幅提升;稳定的进料节奏让产品质量波动问题得到根本改善,生产效率较此前提升明显。

“创新不必追求‘高大上’,能解决一线实际问题就是好创新!”后续,技术中心将紧扣“安全、高效、绿色、智能”总体目标,持续引导全员投身现场创新,推动更多务实管用的技改创新成果落地,依靠基层创新持续夯实科研中试保障能力,助力公司高质量发展。

免责声明:风险提示:本文内容仅供参考,不代表同花顺观点。同花顺各类信息服务基于人工智能算法,如有出入请以证监会指定上市公司信息披露平台为准。如有投资者据此操作,风险自担,同花顺对此不承担任何责任。
homeBack返回首页
不良信息举报与个人信息保护咨询专线:10100571违法和不良信息涉企侵权举报涉算法推荐举报专区涉青少年不良信息举报专区

浙江同花顺互联信息技术有限公司版权所有

网站备案号:浙ICP备18032105号
证券投资咨询服务提供:浙江同花顺云软件有限公司 (中国证监会核发证书编号:ZX0050)
AIME